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更新時間:2025-12-09
點擊次數:44 在綜采工作面,液壓支架的初撐力是其發揮有效支護作用的“第一道生命線”。它指的是支架在升柱接頂后,對頂板施加的初始主動支撐力。初撐力達不到設計標準,絕非小事,它意味著支架從工作循環的起點就“帶病上崗”,無法有效控制頂板早期下沉,直接為工作面冒頂、片幫等重大安全事故埋下隱患。本文將系統解析初撐力不足的根源,并提供一套從診斷到調整的完整解決方案,幫助您筑牢工作面安全的第一道屏障。
初撐力是主動支護的關鍵體現,其重要性遠不止于一個技術參數:
控制頂板早期離層:在采煤機割煤后,頂板巖層失去下部支撐,會瞬間產生微小的離層與下沉。足夠的初撐力能迅速、主動地“頂緊”直接頂,抑制其離層和回轉,保持頂板的完整性。
充分發揮支架性能的起點:支架最終的工作阻力是在初撐力基礎上,由頂板下沉壓縮立柱形成的。如果初撐力不足,支架需要經歷更大的頂板下沉才能達到額定工作阻力,這不僅讓頂板處于失控狀態,也加劇了支架的疲勞。
保障支護系統穩定性:均衡、達標的初撐力能確保支架群對頂板形成均勻的支撐,避免應力集中。局部初撐力不足會導致相鄰支架承受額外載荷,可能引發連鎖性損壞。
簡單來說,初撐力就是支架與頂板較量的“先手棋”。失去這個先手,后續的所有支護都將變得被動和危險。
當初撐力不達標時,問題可能出在從泵站源頭到支架末端的整個液壓傳動鏈上,需按系統進行排查。
這是首要排查點。如果泵站輸出壓力或流量不足,所有支架都會“營養不良”。
泵出口壓力設定過低:主泵的安全閥或溢流閥調定值低于支架系統額定壓力(如31.5MPa)。
泵體磨損或故障:主泵容積效率下降,無法提供足夠的流量,導致升柱速度慢,在頂板快速下沉時無法建立足夠壓力。
乳化液配比不當:濃度過低(如低于3%)會降低液體潤滑性和防銹性,影響泵閥性能;濃度過高則浪費且可能結晶堵塞。
管路系統泄漏:從泵站到工作面的主管路存在較大泄漏,造成系統壓力損失。
操縱閥(換向閥)內泄漏嚴重:在升柱位置,閥芯磨損導致P口(高壓)向T口(回油)竄液,高壓液未能全部進入立柱下腔。
液控單向閥(液壓鎖)開啟不暢或泄漏:用于鎖閉下腔的液控單向閥,其先導控制壓力不足或閥芯卡滯,未能完全打開,阻礙高壓液充分進入;或其關閉不嚴,在升柱過程中就存在泄漏。
安全閥(溢流閥)提前開啟:安全閥調定壓力偏低,或在未達到額定壓力時因污物卡滯而泄漏,使系統壓力無法升高。
立柱內泄漏(最常見原因之一):活塞密封件損壞,進入立柱下腔的高壓液通過活塞竄入上腔(桿腔),壓力無法有效建立。可通過觸摸比較各立柱缸筒溫度初步判斷,內泄漏的立柱溫度通常明顯偏高。
立柱缸徑或桿徑不符:錯誤地使用了缸徑更小或桿徑更大的立柱,在相同泵壓下,其理論初撐力會下降。
架內高壓膠管堵塞、變形或通徑過小:局部阻力過大,造成壓力損失。
過濾器嚴重堵塞:架前或閥前過濾器未能及時更換,流量供給不足。
U型卡連接處泄漏:快速接頭處因U型卡未裝或損壞導致升壓時泄漏。
頂板破碎、網兜或浮矸堆積:支架頂梁未能與堅實頂板接觸,大量初撐力消耗在壓縮虛矸和網上,有效作用力不足。
頂梁與頂板夾角不當:支架姿態不正,造成支撐力分解,垂直頂板的有效分力降低。
壓力傳感器不準:顯示數值高于實際壓力,造成“達標”假象。需用精度更高的便攜式機械壓力表進行對比校驗。
根據上述診斷,可采取分級、針對性的解決措施。
第一步:應急調整與現場快速處理
延長升柱時間:在操作時,將升柱操縱閥手柄持續推住(電液控則延長按鍵時間)數秒至十余秒,確保有足夠時間克服管路阻力、填充立柱下腔并壓實頂板,使壓力充分建立。
檢查并清潔頂梁:升柱前,先操作支架的挑梁、伸縮梁等,盡量清除頂梁上的浮煤和矸石,改善接頂條件。
排查明顯外漏:重點檢查操縱閥、立柱缸口及各接頭,處理可見的外泄漏點。
第二步:關鍵參數測量與校準(定量分析)
泵站壓力校驗:在泵站出口,使用標準壓力表校驗輸出壓力是否達到并穩定在額定值。如不足,應由專業人員調整主安全閥。
支架入口壓力測試:在待測支架的進液端安裝壓力表,升柱時讀取壓力。若此壓力遠低于泵站壓力,則說明主管路或該支路存在嚴重壓力損失。
立柱下腔壓力實測:這是判斷問題所在的最直接方法。在待調支架的立柱下腔測壓口安裝壓力表,升柱直至操縱閥停止供液,觀察穩定后的峰值壓力。這個讀數就是該立柱的真實初撐力。
若此壓力達標,但系統顯示或感知支護效果仍不佳,問題可能在頂板接頂或傳感器。
若此壓力不達標,則問題出在該支架的閥組或立柱自身。
第三步:針對性部件檢修與更換
根據測量結果,鎖定故障層級:
泵站問題:檢修泵、調整或更換主安全閥、保證乳化液配比。
閥組問題:
更換液控單向閥或安全閥:這是恢復鎖閉與限壓功能最直接有效的方式。建議使用經過測試臺校驗的閥件。
檢修或更換操縱閥片:修復或更換內泄漏嚴重的閥芯閥套組件。
立柱問題:對于證實內泄漏的立柱,必須上井解體,更換全套活塞密封組件,并檢查缸筒內壁。
管路問題:更換堵塞、老化的高壓膠管,確保所有接頭連接可靠。
第四步:智能化升級與預防性管理
安裝高精度壓力監測:在關鍵支架立柱上安裝實時壓力傳感器,實現對初撐力的在線監測與報警,變“人工抽查”為“全時監控”。
規范操作流程:將“確保足夠升柱保壓時間”寫入操作規程,并加強培訓。
建立初撐力抽檢制度:定期(如每班或每日)使用便攜式壓力表抽檢部分支架的實際初撐力,形成記錄,追蹤趨勢。
為確保調整工作安全有效,可遵循以下流程:
停機泄壓:關閉待調整支架的截止閥,并進行卸壓操作。
安裝儀表:在目標立柱下腔測壓口連接校準過的壓力表。
恢復供液,進行測試:打開截止閥,緩慢升柱,觀察壓力表讀數升至穩定峰值。
判斷與執行:
若壓力達標,問題可能已解決或在于其他方面(如接頂)。
若壓力仍低,根據前述診斷樹,逐步更換或檢修液控單向閥、安全閥,每次更換后重復測試,直至壓力達標。
最終驗證:拆除壓力表,恢復管路,進行多次完整升柱操作,確保支護堅實有力。
總結而言,解決初撐力不足問題,是一個需要將系統思維與精準測試相結合的過程。 它要求我們摒棄“簡單調高泵壓”的粗放做法,而是沿著液壓傳遞的路徑,通過科學的測量,層層剝離,精準定位失效環節。堅持“源頭確保供給、閥組確保控制、立柱確保執行、監測確保真實”的原則,才能確保每一架液壓支架在支護循環的起點就充滿力量,為整個工作面的安全、高效推進奠定不可撼動的基石。